破碎机的理论与实践结合
近年有厂家采用旋回与锤式两段破碎,在正常情况下,出料粒度是25毫米,25毫米筛筛后约为20%,满足棒磨机正常生产的需要。在1986年为了改善棒磨机的性能改为球磨,致使磨机台使产量下降到10%`~15%,这样,原来彼此匹配的生产系统产生了不平衡,料浆生产不足,为了改变这种被动局面,决定对肩负二破的锤式破碎机实行改造、挖潜、降低人磨石灰石的粒度,以提高磨机产量。
我们详细观察了锤式破碎机的各种情况,发现如下问题:从被破碎的石灰石表面观察发现,筛余的大块石灰石有相当一部分表面有被冲击的伤痕,为什么他们被冲击后却没被连续破碎呢?25毫米筛筛余约为20%,可以从粒度中发现有相当一部分被过粉碎,在排料过程中,位于蓖架前排的箅子担负着排料量的70%,磨损也比后排严重,约为后排的2倍。前排蓖条有明显的弯曲变形,这几点表面上来看是性质不同的问题,实际是破碎过程中不同层次表现出的侧面。于是做了下面的试验,为了增加石灰石被破碎的机会,把蓖条上宽度25毫米均布的结构20,25和30的分段排列。经过使用发现,25毫米筛筛余下降到15%左右,大于30%的仅站0.135%,产量没有变化,随后,又将梯形蓖条截面形状略加改动,台班产量突然增加10%,而且粉碎现象减少。
为什么破碎效果会出现如此明显的改善呢,从石灰石的破碎机理而言,当石灰石从料口进入后,首先是受到高速运转锤头的冲击,这种短暂的高压使石灰石破碎,有些石灰石是把上面的承受力传递到另一处,使石灰石在某一薄弱的表面发生错动,积压而脆碎。其三是已破碎的石灰石西欧啊块彼此碰撞或者是同击壁板碰撞。从而出现再次碰撞,最后石灰石在重力的作用下落人转子和蓖条之间,在转子的带动下彼此挤压、错动,又一次出现破碎。如此破碎是周期性进行的,我们的试验改善了破碎机的机理,这样一方面降低了出料粒度,另一方面也减少了筛余,并且粉碎效果也减少了。
河南科达机械是一家大中型系列矿山机械,主要包括:烘干机、球磨机、回转窑、煤泥烘干机、破碎设备、磨矿设备、制砂设备、磁选设备、洗沙设备、烘干设备、选矿设备等重型机械设备为主,集研发、制造、销售为一体的股份制企业,公司位于河南郑州开发区。服务超值,质优价廉,值得信赖!欢迎各界人士实地考察选购。
如果您有问题需要咨询,请随时与我公司联系,郑州科达将竭诚问您提供最优质的服务。手机:15038176661
- 上一篇:铝锌矿选矿工艺图介绍
- 下一篇:东达破碎机的基本知识介绍
破碎机的理论与实践结合资料仅供参考,文章来源:www.hgj8.com,转载请注明出处。